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3


 

用ADV对直径3米的 C3精馏塔进行改造,生产能力增加50%

 

用户:
中国大型炼厂

地点:
中国 福建省

塔名:
C3精馏塔

塔径:
3000mm

存在问题: 市场丙烯价格的上升使客户希望增产来自液化气(LPG)的丙烯。脱C3(De-C3)塔和C3精馏塔是装置增产的瓶颈。

历史沿革: 气体分流装置原设计生产为 18万吨/年(LPG)处理能力,最大可达20万吨/年。客户要求增加50%即27万吨/年(LPG)的处理能力,以便生产更多的丙烯。

改造做法: 为消除脱C3(De-C3)塔和C3精馏塔形成的瓶颈,采用泽华高性能塔板-ADV取代两个塔原有的常规塔板。拥有较多气体通道的ADV浮阀能使气体在液体中分散的更好,因而传质效率比常规的塔板更高。创新的塔板连接设计增加了开孔的百分率并使鼓泡均匀。C3精馏塔的200块塔板设计开孔率达到15%而降液管面积达到20%。增加了鼓泡促进器来提高塔板的性能。进料管、回流管和再沸器气相返回管也做了改造和添加。

C3精馏塔改造前后的运行数据

 

改造前

改造后

塔板类型

V-1

ADV

直径(mm)

3000

3000

塔板数

200

200

板间距(mm)

450

450

溢流数

2

2

处理能力

100%

150%

丙烯纯度vol%

99.6

99.7

丙烷纯度vol%

96

99.8

回流比

16

15.7

 

改造结果: 改造后,该装置(LPG)处理能力达到了30万吨/年,比设计值和合同保证值高出了10%。客户再不能提高处理能力时因受限于换热器的负荷。改造后,C3精馏塔的效率提高了一大块,而且即使回流比小了但丙烷和丙烯的纯度却高了。装置的丙烯收率由原来的90%增至95%。


 

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